Das keine „großen Spieler “ einsteigt liegt wohl weniger an der in ihren Augen fairen Bewertung von Activa, als eher am dünne Handelsvolumen. Die können höchstens über eine KE rein. Aber was machen sie, wenn sie wieder raus wollen?
So lange kein vernünftiger Umsatz im Handel ist, kommt auch kein Großer über den Markt rein und unser Verkäufer kann über Monate den Kurs deckeln. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Was ich auch nicht wollte ist eine PR a la WO. Aber taktisch wäre es halt schlau gewesen, nach der gelungenen „Gas aus Bayern“- Nr. bei nachlassendem Handelsvolumen eine operative Erfolgsmeldung zu setzten. Keine hohlen Phrasen, sondern operative Erfolgsmeldungen.
Oder gibt es etwa keine?
Es müsste aber langsam mal eine kommen. Wir haben schon Mitte Mai und seit Jahresanfang kam kein Neuanschluss. Wie will man da bis Jahresende 1000 Barrel/Tag schaffen. Im Dezember 10 Bohrungen anschließen?
Welche Neuanschlüsse stehen denn an:
Hidalgo Frio:Da meltete Aminex am 15.05 : US Drilling: The GU-38 well at South Weslaco, Hidalgo County, Texas reached its target depth of 3,350 metres in January with logs indicating several potentially gas-bearing zones. The well
awaits fracture treatment in the deeper zones and completion for commercial production.
Also warten auf den Frac.Barnett Shale:Hier „analysiert“ man die Meldung von EOG vom Jahresanfang bzgl. der Ölförderung.
EOG meldetet jetzt in einer Telecon am 02.05: …“Regarding the Barnett oil play in Montague, Clay, and Archer counties, we noted at our Analyst Conference that we need to construct a gas processing plant and related oil and gas pipeline infrastructure before we can ramp up volumes. This work is underway and we expect that this infrastructure will be in place by early 2009. In the meantime, we're continuing to drill and further optimize our frac technology to determine the optimum stimulation for this oil reservoir. We have determined that you can't simply take a Johnson County frac and apply it per se to the oil play.
We recently completed 4 new horizontal wells in Montague County, the Billy Henderson 2H and 3H, the Keemas [ph] at 1H and a Soakwell 2H [ph], and all are producing similar to the model well outlined in February; i.e., initial rates of 150 to 350 barrels of oil per day with between 500,000 and 1 million cubic feet a day production of rich gas yielding a 65% direct after-tax reinvestment rate of return.
Also verwenden sie einfach das gleiche Frac- Verfahren wie bei ihren Gasquellen im Jonhson County und machen damit 150-350 barrel/Tag und Quelle und dazu noch 0,5-1 mmcf/d. Hört sich simpel an. Ist es wahrscheinlich zwar nicht, aber was macht jetzt Activa mit der fertigen Bohrung?
Alta Loma:
Eine fertige Bohrung wird schon zwei Monate analysiert! Was ist mit Gilbert Nr.1?
In Adams Ranch warten vier neue Quellen auf Anschluss.
Das wären die Bohrungen, welche kurzfristig die Fördermenge erhöhen könnten.
Seit der Veröffentlichung des Newsletter hatte ich täglich mit einer Meldung bzgl. einer dieser Bohrungen gerechnet. Als dann die Rhein Petroleum Geschichte veröffentlicht wurde, machte das Zurückhalten einer operativen Erfolgsmeldung für mich Sinn und ich rechnete eben beim Abflauen des Handelsumsatzes mit eben dieser Meldung.
Aber nu?